中節(jié)能生態(tài):以精益管理賦能提質增效 |
來源: 時間:2025-11-13 |
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面對當前復雜多變的經(jīng)濟形勢與行業(yè)挑戰(zhàn),中節(jié)能生態(tài)所屬廣西公司(以下簡稱“廣西公司”)深入貫徹落實集團公司“價值創(chuàng)造年”部署要求和“過好緊日子”的號召,堅持向管理要效益、向創(chuàng)新要動力。 廣西公司以精益管理為抓手,聚焦“提質增效”目標,通過技術升級、自主創(chuàng)新、修舊利廢、班組優(yōu)化等舉措,全方位激活內生動力,用精益化管理這把“破局之鑰”打開高質量發(fā)展新局面。 精益聚“力”,以全員參與凝聚合力。廣西公司秉持“一切成本皆可控”的理念,將“全員節(jié)約”融入精益化管理的全流程,通過推動生產(chǎn)全員參與設備管理,構建設備多維度管控,逐步扭轉“重使用、輕維護”的現(xiàn)狀,有效降低了設備故障率與生產(chǎn)成本。如,引導生產(chǎn)人員主動參與加注潤滑油、設備定期切換與清理等日常維護工作;組織不定期開展設備檢查保養(yǎng);常態(tài)化檢查設備運行交接情況、記錄完整性及巡檢落實成效。 2024年11月,廣西公司在拆解洗滌循環(huán)泵時發(fā)現(xiàn)泵內存在結晶現(xiàn)象,隨即減少片堿投加量以避免飽和結晶。這一舉措不僅延長了泵機封、軸套的使用壽命,還將50噸焚燒生產(chǎn)線的片堿日用量從1500千克降至1200千克左右,費用節(jié)約3萬元/月,有效降低設備故障率和生產(chǎn)成本。
設備管理人員拆解洗滌循環(huán)泵管道 精益降“本”,以精細管控挖掘效益。廣西公司始終將成本管控置于精益化管理的核心位置,通過以精益化思維賦能成本管控全流程,實現(xiàn)了“向精細要效益”的目標。 為保障生產(chǎn)設備穩(wěn)定運行,廣西公司嚴格落實預防性維修要求,采取雙人交錯模式對重點設備、關鍵設備開展不定期巡檢。針對巡檢中發(fā)現(xiàn)的跑、冒、滴、漏等異常情況,第一時間啟動預防性維修策略,通過提前排查潛在隱患并及時處理,有效避免了設備“帶病運轉”可能引發(fā)的生產(chǎn)中斷與成本攀升。 2025年,團隊在設備巡檢中發(fā)現(xiàn)出渣機電機存在輕微漏油現(xiàn)象。由于發(fā)現(xiàn)及時,團隊預先備好油封及應急預案,僅用5小時便完成了電機油封繞組更換與除渣機驅動減速機軸承更換。這一及時處置,不僅成功規(guī)避了因減速機軸承損壞可能導致的傳動軸斷裂、內部行星輪與太陽輪等核心部件損毀,更避免了由此引發(fā)的長時間生產(chǎn)中斷及生產(chǎn)成本大幅增加的嚴重后果。 精益增“效”,以創(chuàng)新突破提效率。廣西公司積極倡導車間開展“小改小革”,鼓勵員工投身“小發(fā)明”“小改造”。2025年,公司組織對現(xiàn)有的設備管理措施進行全方位梳理與剖析,精準找出管理和生產(chǎn)操作中存在的浪費現(xiàn)象與瓶頸問題。如,維護周期過長、設備停機頻繁、日常維護監(jiān)管不力、設備帶病運行以及啟停爐檢查繁瑣等。 面對這些問題,廣西公司組織基層管理人員和技術骨干,積極踐行“強意識、反浪費、降成本、提效益”的生產(chǎn)管理理念,全力推進各項改進工作,完成一級洗滌塔補水管路改造、乳化液蒸發(fā)系統(tǒng)出料沖洗管路改造、廠區(qū)生產(chǎn)及生活用水供水管路改造等5項節(jié)能降耗技改;完成焚燒車間至污水車間一、二級洗滌塔高鹽排污管路改造,污水車間好氧池至填埋場滲濾液處理系統(tǒng)管路改造,滲濾液系統(tǒng)進料管路改造等4項安全環(huán)保技改。通過技術創(chuàng)新、“小改小革”等精益化管理手段,廣西公司提升了生產(chǎn)效率,實現(xiàn)降本增效20萬余元。
設備管理人員對噴淋管路進行改造
作 者:蒙水潔
攝 影:
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